目前获悉,福建省晋江市已有近40家建筑陶瓷生产企业(约占当地生产企业总数的1/3)恢复使用水煤气。据了解,虽是国内较早完成“煤改气”的陶瓷产区,但因为天然气供给缺口、成本上涨、市场萎缩、污染治理等问题一直都在困扰晋江陶企。
晋江建陶市场竞争力下降,国内市场萎缩15%左右,一些企业仓库中货满为患。前段时间,当地市场甚至出现山东、江西等地生产的建筑陶瓷产品。究其原因,煤改气后生产的成本增加。比如,生产1平方米的外墙砖,若采用传统的水煤气,能耗成本约1.8元,改用天然气后,成本约3.9元,两者相差约2.1元。一条标准规格的生产线每天大约可产1.5万平方米陶瓷产品,以每平方米增加2.1元燃料成本算,一条生产线每天就要多付约3.15万元的燃料成本。此外,天然气供给不足,允许部分企业阶段性使用水煤气。据了解,煤改气后,今年晋江建陶企业窑炉生产线约停产1/3,最高时近1/2,大部分企业都有20%的库存积压,产销只能接近80%。福建省陶瓷协会相关负责人认为,天然气价格达到3.6元/立方米后,晋江超过1/3的窑炉将相继停产。